某公司炼油部联合三车间1#加氢裂化装置所用反冲洗过滤器为进口产品,滤芯精度17μm,能过滤掉原料油中胶质、沥青质等绝大部分杂质,避免这些杂质进入催化剂床层发生结焦,保护了催化剂,延长了装置运行周期。
本装置所用自动反冲洗过滤器由A、B两个容器、执行机构和控制器三部分组成。该过滤器共有15个由净化风操作的蝶阀(V1~V15)。15个阀接收安装在各自阀门组合上的四通电磁阀的气动信号。反冲洗过滤器控制机柜直接固定在过滤器旁。控制系统中可编程逻辑控制器(PLC)将监测所有过程的传感器。开关、按钮、指示灯固定在控制箱的门上,操作门可监视和启动过滤器系统的所有操作功能。控制机柜上还具有液晶显示和整体键盘的操作员接口。
自投用以来,运行不够优化,反冲洗过滤器的冲洗频率一直较高,冲洗频繁的结果是产生了大量的污油,造成装置加工损失偏大,我公司应该炼油部要求派遣技术人员前往现场勘查发现:该装置于2015年加工负荷由80万吨/年增加到120万吨/年,而原料处理系统却并未进行改造,造成原来的脱水罐缓冲脱水能力下降,原料中含水量相对有所增加。
原油中硫含量高,蜡油中的铁蚀物也随之增加,这也是导致2016年与2015年相比,反冲洗过滤器切换次数增加的原因之一。
装置进料温度低,因常减压混合蜡油出装置水冷器全开,装置进料温度平均为80℃。冲洗气体(氮气)压力低,不能有效将过滤器滤芯上的杂质冲下来,造成出入压差增加过快。
反冲洗过滤器原设计排放时间较短(5s),滤芯中的杂质不能全部被排放到污油罐中。本装置反冲洗过滤器程序中过滤器切换条件有两个,一是:过滤器出入口压差超过200KPa;二是:过滤时间达到120min,当两个条件中的任意一点满足,程序认为达到切换条件,进行切换,但是目前原料性质较好,未掺炼焦化蜡油等,过滤器出入口压差很小,平均仅为50kPa,但是按照程序,过滤器还是每两小时切换一次,运行状态与目前原料性质不匹配,不够优化。
为更好的降本增效,提升装置经济运行水平,我公司工程师对该公司反冲洗过滤器运行进行了优化,减少污油外排量,降低加工损失。
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