加工损失是体现一个炼油企业生产管理水平高低的重要标志,同时它也是实现减少排放,环境保护的客观要求,在当前油价居高不下的形势下,降低加工损失是炼油企业增效的重要途径之一。
中国石化股份有限公司天津分公司炼油部联合三车间1#加氢裂化装置是天津分公司重要的核心生产装置,承担着为下游聚酯工程、乙烯工程提供原料的重要任务,为天津分公司优化产品结构,实现清洁生产,提升整体经济效益发挥了很重要的作用。
本装置主要以常减压装置减二、减三线混合蜡油为原料,产品有液化气、石脑油、航煤、柴油、尾油等。装置目前运行安全平稳,加工能力及产品质量均满 足设计要求。但由于原料自清洗过滤器运行不够优化,冲洗次数多,产生了较多的污油,造成装置加工损失较大,为更好的降本增效,提升装置经济运行水平,装置对过滤器运行进行了优化,减少污油外排量,降低加工损失。
为了避免因原料中含水量增大,导致自清洗过滤器切换次数增加,装置加强对脱水罐D100水包的控制,最大程度降低原料中的含水量,确保原料中含水量不大常减压装置对“一脱三注”进行优化,降低原料中“原有铁”的生成,确保原料中铁离子含量不大于1.0ppm。联系二套常减压装置,调整常减压混合蜡油出装置水冷器开度,提高混合蜡油进1#裂化装置温度至95℃,使介质温度达到自清洗过滤器设计最佳温度。
通过调整减压阀,提高冲洗气体(氮气)压力,由原来的1.0MPAG提高至2.0MPAG,提高氮气吹扫效果。
调整自清洗过滤器原设计排放时间,通过多次试验,将排放时间由原来的5s调整至目前的10s,通过延长排放时间,使存在过滤器滤芯上的杂质全部排到污油罐中。
将自清洗过滤器内部PLC程序原固化不能更改压差时间改为手动可调,根据过滤器出入口压差趋势,来判断原料性质好坏,随时调整压差时间,既可以保证自清洗过滤器滤芯不发生损坏,同时最大程度的降低外排污油量,目前切换时间由原来的2h延长至目前的8h。
经过以上措施的实施,自清洗过滤器运行得到了优化,冲洗的次数得以减少,由原来的12次/天降低为4次/天,自清洗过滤器排放污油量明显降低,加工损失由原来0.1%下降至0.05%。经济运行是水平,安全运行是天职,虽然经车间努力优化,降低加工损失工作较之从前取得了很大的突破,但 装置运行仍然与国内先进水平有较大差距,我们要更加坚定地深入实践“三大理念”,牢固树立“三大意识”,紧紧围绕降低加工损失,深入实施各项优化措施,尽快使装置步入国内领先行列。
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